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新昌電廠節能技改讓能耗“瘦身”

發佈時間:2012年06月10日 07:12 | 進入復興論壇 | 來源:南昌晚報 | 手機看視頻


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  去年節約標煤6532噸,節約成本691.74萬元

  本報訊記者王婧作為我省首個以“上大壓小”方式建設的電力項目,也是南昌唯一的電源點和首座百萬千瓦級大型發電企業,為實現節能減排計劃,新昌發電廠不斷加大對設備安全和技能改造的投入,並通過精細化管理,使得供電煤耗、廠用電率、綜合水耗等多個能耗指標在省內同類型機組中居領先地位。去年,全面實現節約標煤6532噸,節約成本691.74萬元。

  保證運行指標達到設計參數

  昨日,記者了解到,2010年投入商業運行以來,新昌發電廠取得了試運零油耗、環保“三同時”、一次性通過168小時滿負荷試運的好成績。

  “去年,公司全年的供電煤耗完成309.51克/千瓦時,同比下降了0.42克/千瓦時。而全年的耗油量也同比減少673噸。”新昌發電廠高級總工程師劉江寧告訴記者,通過萬元工業産值能耗計算可節約標煤86113萬噸。“去年的全省節能技術評比中,公司獲得了第一名”。

  新昌發電廠為何能取得如此成就?“公司採取對標管理,與同行進行生産參數對比,尋找差距,保證運行指標達到設計參數。”劉江寧説,公司堅持每天對經濟指標特別是鍋爐主、再汽溫、排煙溫度、飛灰可燃物、真空等主要影響能耗的指標進行跟蹤分析,如發現異常,及時處理。此外,公司還每週定期投運膠球清洗裝置,保證設備的清潔度,每月定期對發電機氫氣系統嚴密性進行試驗,消除泄漏點。

  至今,新昌發電廠保持著良好的安全生産勢頭,去年還實現了安全連續運行455天的記錄。供電煤耗、廠用電率、綜合水耗等能耗指標在省內同類型機組中居領先地位。

  節能技改提高組機運行效率

  “節能降耗的發展離不開節能技改,去年公司完成了5大節能改造,每年可節約標煤6532噸。”新昌發電廠節能專責付浩聲告訴記者,總投入900萬元的引風機變頻改造是整個改造的亮點。“如果按照單臺機組年發電量35億千萬時來計算,單臺機組每年可節約2800噸標煤,即每年節約945萬度電。”

  記者了解到,引風變頻機的原理與空調變頻一樣,安裝前1小時耗電0.42萬度,而安裝後只會消耗0.37萬度電。”付浩聲説,雖然引風變頻機投入資金大,需要2~3年才能回本,但節能降耗效果顯著。

  相對於投資金額較大的變頻改造,新昌發電廠也採取了零投入改造,如凝結水系統調整及鍋爐氧量優化。經估算,凝結水系統的改造每天可節省2萬度電,節省成本9600元。而氧量優化將提高組機的運行效率,降低煤耗。

  預計3個月內節省159萬度電

  此外,今年,新昌發電廠將新增1台機組投入,繼續對這些設備進行節能改造,經初步估算,單臺機組每年可相比去年提高301噸,節約標煤6833噸。

  2012年,新昌發電廠將保證2台機組的安全穩定生産,利用新的技術節能改造,提高效率,使全年供電煤耗相較于去年的309.51克/千瓦時,再下降0.5克以上,爭取在全國節能降耗評比中進入前十。

  “今年還將對真空泵冷卻水源進行改造,用工業水取代開式水,提高機組真空。同時,開展鍋爐假裝低溫省煤器的可行性研究工作。”劉江寧表示,今年正式投入對汽輪機冷端系統新技能的改造,預計3個月內可節約159萬度電。

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