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矗立在湖蕩邊,掩映在樹叢中。6月20日,記者走進中石化湖北化肥分公司廠區,如果不是有員工走過,如果不是有機器轟鳴,完全感覺不出這是一座大型化工企業的生産區。據湖北化肥分公司總經理楊華章介紹,近5年來,該公司堅持每年安排專項資金解決污染物處置和“三廢”再利用,環境保護設施投入已達1.2億元。
近幾年,湖北化肥在進行大規模技術改造時,把環境問題和發展問題同步考慮,同步解決。針對裝置改造和新項目建設試生産過程中出現的常規性廢氣、煙塵、噪聲等問題,加大投入力度,配套建設環保裝置。湖北化肥引進國內先進的氨法脫硫新技術用於煤鍋爐煙氣治理,並在脫硫過程中副産硫銨。以廢氨水作為脫硫劑,採用二爐一塔配置,開發了改變脫硫注氨位置的新氨法脫硫工藝技術,在煙氣脫硫裝置採用冷態硫酸銨結晶工藝和無動力重力式稠厚器,開發了管道、吸收塔、機泵、煙囪等設備有效的防腐工程技術。經檢測,湖北化肥煙氣脫硫裝置凈化煙氣中每立方米二氧化硫含量少於120毫克,每立方米煙塵濃度少於45毫克,脫硫率達到95%以上,達到國家環保要求,脫硫裝置實現了廢水、廢渣零排放,避免了二次污染,實現了循環經濟生産。2010年,公司又投資135萬元,採用QP-TX系列氣(汽)體排散特效消聲器,對煤氣化裝置噪音進行整治,並使用變頻器調節器,對硫回收主風機和尾氣氧化風機等放空噪音進行整治,使廠界噪聲達到國家排放標準。
2011年4月,湖北化肥等企業共同完成的“鍋爐煙氣氨法脫硫成套技術研發及工業應用”項目通過中國石化總部專家組鑒定。煙氣氨法脫硫項目,整體技術達到國內領先水平,環保效果和經濟效益明顯,填補了國內空白。低水汽比技術改造被列為國家發改委節能減排示範工程項目,新上技改項目每年可挖潛增效2429萬元。(金貴滿)